2008年4月17日 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
本報(bào)記者 冉瑞成 實(shí)習(xí)生 梁 凱
中化重慶涪陵化工有限公司是中化集團(tuán)公司的下屬企業(yè),是我國(guó)重點(diǎn)磷復(fù)肥生產(chǎn)基地之一。在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下,該公司從管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新入手,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化節(jié)能減排,走上了一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化之路。
以前,中化涪陵處理污水的辦法是將全廠污水集中到一個(gè)末端點(diǎn)統(tǒng)一處理。由于各種污水的污染因子不同,給處理增加了難度,處理費(fèi)用也相對(duì)較高,且處理后的水不宜循環(huán)使用。為了克服這一弊端,企業(yè)從管理入手,制定了新的處理方案:清潔生產(chǎn)、源頭抓起、過(guò)程控制、減污增效。
公司對(duì)硫鐵礦制硫酸采用了清潔生產(chǎn)工藝,用稀酸封閉循環(huán)工藝改造原有硫酸生產(chǎn)水洗凈化工藝,產(chǎn)生稀硫酸用于磷復(fù)肥生產(chǎn),每年可減少?gòu)U水排放314萬(wàn)噸;對(duì)合成氨采用稀氨水逐級(jí)提濃和串級(jí)冷卻循環(huán)復(fù)用技術(shù),實(shí)施合成氨污水及循環(huán)水綜合治理,盡可能減少新水的使用量。僅此一項(xiàng)改進(jìn),每年可減少?gòu)U水排放380萬(wàn)噸。
與此同時(shí),他們從生產(chǎn)的源頭抓起、控制過(guò)程。公司實(shí)行各生產(chǎn)裝置用水指標(biāo)管理,嚴(yán)格控制生產(chǎn)用水加入量與生產(chǎn)實(shí)際消耗的平衡,為生產(chǎn)廢水的全部回收利用創(chuàng)造條件。各生產(chǎn)裝置(或各工段)設(shè)廢水地下收集槽和終端收集池,針對(duì)各生產(chǎn)裝置或工序?qū)λ|(zhì)的不同要求,將生產(chǎn)廢水進(jìn)行分級(jí)利用:新水—設(shè)備冷卻水—工藝?yán)鋮s水—清潔工藝用水—次清潔工藝用水—可用廢水的工藝水,大大提高了水的利用率。
通過(guò)這一系列措施,中化涪陵不僅實(shí)現(xiàn)了工業(yè)廢水零排放,而且生產(chǎn)耗水量大幅度下降。過(guò)去從長(zhǎng)江里打上來(lái)1噸水,生產(chǎn)線上走一圈用掉四分之一,剩下的又流回長(zhǎng)江,不僅浪費(fèi)了資源也造成了污染。如今1噸長(zhǎng)江水在生產(chǎn)過(guò)程中可反復(fù)利用,而且每年還從循環(huán)使用的廢水中回收到價(jià)值500多萬(wàn)元的磷硫資源。公司上世紀(jì)80年代前每生產(chǎn)1噸硫酸要耗水120噸,現(xiàn)在只需要2.81噸;90年代初生產(chǎn)1噸磷酸一銨要耗水40噸,現(xiàn)在只需要2.03噸。2007年,公司內(nèi)部工業(yè)水的重復(fù)使用率達(dá)到95.7%,處于全國(guó)領(lǐng)先水平。由于對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水進(jìn)行了循環(huán)復(fù)用,現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模比建廠時(shí)擴(kuò)大了幾十倍,但用水量并沒(méi)有增加。
4月9日,記者在長(zhǎng)江邊看到,中化涪陵公司原有的7個(gè)工業(yè)排污口現(xiàn)在只剩下一個(gè),并且排放全部達(dá)標(biāo)。
中化涪陵公司生產(chǎn)的高濃度磷復(fù)肥對(duì)資源的依賴(lài)性很強(qiáng),屬高能耗產(chǎn)業(yè),但同時(shí)中間產(chǎn)品多,關(guān)聯(lián)度高,產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),內(nèi)部產(chǎn)品具有形成生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的可能。2005年公司把節(jié)能減排作為結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的戰(zhàn)略要求,作為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇,積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核和能源審計(jì),編制實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)方案和節(jié)能規(guī)劃,以資源循環(huán)利用為特征,以廢棄物的減量化、資源化和無(wú)害化為原則,推動(dòng)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),將環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約和企業(yè)生產(chǎn)緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
磷銨生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的磷石膏廢渣,是磷復(fù)肥企業(yè)頭疼的問(wèn)題。為解決這個(gè)老大難,2006年中化涪陵啟動(dòng)了磷石膏綜合利用工程,投資3000萬(wàn)元建成了年產(chǎn)20萬(wàn)噸的水泥緩凝劑生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)10萬(wàn)噸的石膏粉生產(chǎn)裝置,每年可綜合利用磷石膏40萬(wàn)噸。磷石膏通過(guò)這兩套裝置,從廢渣變成了有用的水泥緩凝劑產(chǎn)品和石膏粉產(chǎn)品。其后他們又上馬了磷石膏綜合利用工程二期,每年可以消耗磷石膏120萬(wàn)噸,節(jié)約天然石膏資源100萬(wàn)噸。高強(qiáng)石膏粉下游的速成墻板生產(chǎn)線建成后,將成為公司的另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)了解,公司還將硫鐵礦制酸產(chǎn)生的燒渣全部用于生產(chǎn)水泥的添加劑或煉鐵入爐料,并將硫磺制酸產(chǎn)生的濾渣全部用作硫鐵礦制酸的原料。
化肥企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,要產(chǎn)生大量的余熱。2006年9月,公司投資興建的余熱發(fā)電生產(chǎn)裝置并網(wǎng)發(fā)電,2007年發(fā)電量達(dá)到6001萬(wàn)千瓦時(shí),節(jié)約支出1800萬(wàn)元。除發(fā)電外,公司磷銨廠、復(fù)合肥廠等生產(chǎn)裝置的供熱全部由煤改為余熱替代,使主要產(chǎn)品單位能耗大幅度下降。20世紀(jì)90年代初,中化涪陵生產(chǎn)1噸磷酸一銨耗能300公斤標(biāo)煤,2007年下降到33.2公斤標(biāo)煤;2004年萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗1089公斤標(biāo)煤,2007年則降到532公斤標(biāo)煤。
2004年以來(lái),公司先后投入8000多萬(wàn)元用于各項(xiàng)技術(shù)改造、工藝升級(jí)和設(shè)備引進(jìn),各類(lèi)資源、能源得到了有效利用。2007年,中化涪陵生產(chǎn)各類(lèi)化肥150萬(wàn)噸、硫酸130萬(wàn)噸,產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入雙雙首次突破20億元,實(shí)現(xiàn)利稅1.39億元,為歷史最高水平。中化涪陵公司自“十五”以來(lái),萬(wàn)元GDP綜合能耗和萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗分別下降81.69%和57.64%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能160.5萬(wàn)噸標(biāo)煤,節(jié)水26080萬(wàn)噸,進(jìn)入全國(guó)化肥企業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)行列。