兩年前,世界首套重質(zhì)渣油催化熱裂解(CPP)制乙烯裝置在沈化集團“誕生”。
兩年后的今天,這里創(chuàng)造了又一個“世界第一”——石腦油裂解產(chǎn)物與重質(zhì)渣油催化流出物,首次匯入同一分離裝置。
11月13日,沈陽化工集團石腦油裂解爐正式開車成功。CPP裝置從此有了兩個“頭”,一“頭”是加工重質(zhì)渣油的反應(yīng)再生系統(tǒng),另一“頭”就是石腦油裂解爐,它們一同為下游生產(chǎn)提供原料。
至此,沈陽化工集團通過6年的項目建設(shè)和改造,已基本完成了企業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,形成了氯堿化工、石油化工、精細化工相結(jié)合的發(fā)展格局,企業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃A計今年的銷售收入將突破100億元。
作為CPP的“雙頭”之一,12萬噸石腦油裂解爐的“誕生”,得益于新增原油指標的獲批。沈化集團的CPP裝置自2009年6月開車成功后,兩年來運行平穩(wěn),去年實現(xiàn)銷售收入15億元,今年1至10月的銷售收入達到20億元。為了更好地發(fā)揮這套國家級示范項目的示范作用,去年12月和今年4月,國家發(fā)改委和商務(wù)部先后批準了沈化集團72萬噸原油進口指標,沈陽蠟化公司的年處理原油量達到120萬噸,不僅滿足了CPP裝置對重質(zhì)渣油的需要,同時也增加了其他石油產(chǎn)品的產(chǎn)量,石腦油就是其中一種。
2010年4月,國家發(fā)改委組織專家組對CPP項目驗收之后,曾提出原油問題解決后,沈化集團應(yīng)再上一套石腦油裂解裝置,讓CPP裝置實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。今年上半年72萬噸原油進口指標獲批后,沈化集團于5月開始石腦油裂解爐的建設(shè),10月份正式竣工。
11月13日,石腦油裂解爐一次開車成功。該裝置設(shè)計年產(chǎn)乙烯4萬噸、丙烯2萬噸,同時副產(chǎn)乙烷、丙烷、甲烷、氫等產(chǎn)品。CPP分公司乙烯分廠克服人員緊張的問題,通過自身挖潛和崗位調(diào)整,在未增一人的情況下,確保了該裝置順利開車。10天來,裝置運行穩(wěn)定,為下游聚乙烯(PE)和丙烯酸及酯生產(chǎn)提供了充足的原料。
PE裝置的設(shè)計生產(chǎn)能力為每年12萬噸,但因為原料問題只能以干態(tài)生產(chǎn)模式生產(chǎn),產(chǎn)量只有8萬噸,單位成本較大。石腦油裂解爐開車后,PE裝置終于可以吃飽了,也使節(jié)能的冷凝態(tài)生產(chǎn)模式得以起動。此前在干態(tài)生產(chǎn)模式下,PE裝置每小時進料量為10噸,冷凝態(tài)生產(chǎn)模式起動后,每小時進料量達到15噸。這樣,裝置的節(jié)能降耗能力得以發(fā)揮,PE產(chǎn)品的成本降低、物耗降低,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益的增長。
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