正和石化針對DCC裝置主風(fēng)機電耗過(guò)高的狀況,運用持續改進(jìn)方法和工具,成功將主風(fēng)機電耗降低了60%,使主風(fēng)機的電耗達到了業(yè)內同類(lèi)裝置的最優(yōu)水平。
正和石化DCC裝置主風(fēng)機的電耗一度很高,與兄弟單位的1200千瓦時(shí)相比,存在較大差距。對此,正和石化確立“優(yōu)化煙機操作工藝,降低主風(fēng)機電耗”為持續改進(jìn)項目。
在項目的實(shí)施過(guò)程中,項目團隊借助持續改進(jìn)工具,通過(guò)對數據的收集、分析和跟蹤研究,最終確定了影響煙機運行效率的關(guān)鍵因素,同時(shí)對制約煙機安全運行的煙機振動(dòng)進(jìn)行嚴密監控,在確保優(yōu)化操作的同時(shí),最大限度延長(cháng)煙機的運行周期。截至分析階段后期,主風(fēng)機電耗已降至1500千瓦時(shí)左右。由于主風(fēng)機電耗是根據有功功率的數據進(jìn)行計量,在逐步降低主風(fēng)機電耗的過(guò)程中,因電容量的限制,無(wú)功功率會(huì )逐漸增加,當功率因數下降至90%后,無(wú)功功率會(huì )出現較大的增加,此時(shí)反而不利于節能。針對上述現象,項目團隊對關(guān)鍵影響因素進(jìn)行了改善,特別是在現有工況條件下,將主風(fēng)機電耗控制在什么水平作為改善階段研究的重點(diǎn)。通過(guò)專(zhuān)業(yè)核算及一系列的DOE實(shí)驗,最終確定了現有工況下主風(fēng)機電耗的臨界值為400千瓦時(shí)。
在項目控制階段,項目團隊制定了詳細的控制方案,經(jīng)過(guò)合理控制,使主風(fēng)機電耗穩定在500千瓦時(shí),在超額完成項目目標的同時(shí),年創(chuàng )效也由定義階段的731萬(wàn)元增加至1140萬(wàn)元。